发那科主轴编码器间隙

如题所述

发那科主轴编码器间隙在面板上应该设置反向间隙补偿参数为:慢速的参数是1851,快速的参数是1852,其单位是0.001。在设置时需注意参数的大小和数量级。
方向间隙补偿值的正负与测量元件的安装位置有关。以脉冲编码器测量元件为例,如果编码器的运动早于工作台运动,系统在反向时,编码器的实际值在工作台实际值的前面出现。
也就是编码器已经向系统发出了移动脉冲,工作台可能还没有移动,这样通过编码器获得的位置将大于工作台移动的实际位置,这种情况下,就必须给MD32450输入正的补偿值。
如果工作台运动早于编码器的运动,系统在反向时,工作台已经产生了移动,编码器可能还没有向系统发出移动脉冲,这样通过编码器获得的位置将小于工作台移动的实际位置,在这种情况下,就必须给MD32450输入负的补偿值。通常情况下都是采用输入正的补偿值。
扩展资料
由于反向间隙的存在,会对传动精度已经加工精度有着一定的影响,在高精度的应用场合需对反向间隙进行测量与补偿,特别是采用半闭环控制的数控机床,反向间隙会影响到定位精度和重复定位精度,这就需要平时在使用数控机床时,重视和研究反向间隙的产生因素、影响以及补偿功能等。
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第1个回答  2022-12-12
国内某机床厂商立车机型,使用0i-TD系统,配置车铣两个主轴,其中车主轴使用海德汉串行信号圆光栅RCN 8390F做旋转和Cs轴控制,铣主轴使用海德汉距离码编码器ERA 4202C做旋转和定向。车主轴编码器连接后上电出现SP9132报警,铣主轴编码器连接后无法完成定向动作。

解决过程–––

一、车主轴编码器SP9132报警

主轴软件: 9DAA 0001

主轴放大器:aiSP 45HV(A06B-6270-H045#600)

主轴编码器:海德汉RCN 8390F 串行信号圆光栅

编码器规格:FANUC 05(ai)接口,串行信号,32768线,位置数29 bits(536,870,912)

1、问题现象:将第三方主轴编码器接至放大器JYA3接口后,设定参数4002#3,#2,#1,#0=0,1,1,0(ai接口串行信号编码器)或 0,1,0,1(a接口串行信号编码器)上电后直接出现SP9132串行传感器数据错误报警。在急停方式下上电,同样报警,说明该报警与外围强电干扰无关。全清参数后重新设定,同样报警。

2、首先根据技术报告确认,第三方串行信号主轴编码器可以使用,对放大器规格和主轴软件版本有要求,现场主轴放大器为A06B-6270-H045#600,确认满足要求,主轴软件版本9DAA 0001同样满足要求,说明系统软件和硬件是支持此编码器的使用的。第三方串行信号编码器接口类型分a接口和ai接口两种:a接口为双对传输,串行信号通过SD/*SD和RQ/*RQ两对信号传输;ai接口为一对传输,串行信号仅通过一对RD/*RD传输。

3、检查接线。根据海德汉说明书,RCN8390F编码器为ai接口,一对传输。由于RCN 8390F编码器也兼容a接口,所以实际反馈线按照a接口–两对传输的接法没有问题。为了确认反馈线是否有脱焊,使用万用表对反馈线两端所有管脚进行测量,结果全部导通,检查屏蔽层接地同样正常。

4、使用示波器测量串行信号。测得SD、*SD信号幅值为200mV,明显低于正常水平。

5、将编码器直接连接到海德汉专用检测设备上后,看到编码器本身反馈信号正常。如果通过反馈线接到检测设备后,软件显示无法识别。说明此问题很有可能与此跟反馈线有关。机床厂家更换海德汉原配的标准反馈线,重新设定参数,报警解除。

6、更换反馈线后,设定参数4002#3,#2,#1,#0=0,1,0,1,上电后系统无报警,但主轴放大器上显示43号错误。逐项排查主轴电机参数,发现参数4016#5、#6为0,把上述参数全部设为1后43号错误消失。



7、所有报警和错误消除后,指定C轴旋转,实际机械旋转角度是反馈角度的4倍,即编码器机械转90度,C轴坐标显示旋转360度,此时参数4003设定是高分辨率格式A,改为高分辨率格式 B后反馈角度正确。



二、铣主轴编码器ERA 4202C无法定向问题

主轴软件:9DAA 0001

主轴放大器:aiSP 30HV(A06B-6270-H030#600)

主轴编码器:海德汉ERA 4202C

编码器规格:1Vpp正弦波信号,16384 线;距离码编码,参考点间隔2048线

1、首先根据技术报告,确认软件和硬件均支持距离码编码器的使用。

2、设定参数No.4002#3,#2,#1,#0=1,1,1,0;No.4361=16384;No.4623=2048;No.4624=2049;(参数设定可确保无误)。主轴速度控制方式下编码器速度反馈正常。执行定向,主轴旋转2~3周后出现“SP 9086无主轴传感器一转信号”报警。观察旋转时诊断720与诊断722,始终为 0,根据技术报告中的调整方法,调整参数 4016#0、4017#2、4625、仍无法定向,同时诊断720、722始终为 0。



3、用示波器检测信号波形,其中 A 相信号如下:



信号类型为1Vpp正弦波,从图中可以看出:1、波形毛刺严重,说明信号受较强干扰或者信号源有问题。2、波形幅值仅有200mV左右,远低于正常值。

4、使用专用设备测量反馈线放大器侧插头信号,A、B、Z相均有问题,对此针对海德汉编码器需要排查:1、检查反馈线是否受干扰。2、检查圆光栅是否有污染。3、检查读数头安装是否合格。机床厂商将主轴拆下逐项检查,发现编码器光栅表面有油污,然后检查读数头安装间距,发现间距过大。清洁光栅并重新调整读数头安装后,开机后直接定向成功,编码器即可正常使用。

5、在以上基础上调整Z相位置补偿,保证诊断720数值小于256,诊断722始终为 1即可。

结论分析–––

至此,两个编码器均可正常使用。RCN8390F串行信号编码器SP9132报警因反馈线不良导致,更换海德汉原配反馈线后问题解决;ERA 4202C距离码编码器因读数头安装不良以及光栅表面油污所致,调整读数头安装并清理油污后问题解决。
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